1.背景介紹
某升降門(mén)控制器應(yīng)用在民用場(chǎng)合,需要滿(mǎn)足CISPR11 class B group 1限值要求,在做認(rèn)證摸底測(cè)試時(shí),電源端口傳導(dǎo)發(fā)射(CE)超標(biāo)嚴(yán)重,研發(fā)人員整改三個(gè)星期無(wú)改善,因認(rèn)證時(shí)間節(jié)點(diǎn)壓力,尋求幫助分析整改。
2.整改分析
2.1升降門(mén)控制器系統(tǒng)簡(jiǎn)述
升降門(mén)控制器系統(tǒng)單相AC220V供電,經(jīng)變壓器轉(zhuǎn)換成24V后,再經(jīng)過(guò)24V電源板給DC電機(jī)供電,參見(jiàn)圖1。
(a)實(shí)物圖(打碼照)
(b)布局接線(xiàn)示意圖
圖1 升降門(mén)控制器系統(tǒng)示意圖
系統(tǒng)概述:
1)系統(tǒng)所有線(xiàn)纜均使用單根單芯非屏蔽線(xiàn)纜,LN和DC+-線(xiàn)纜無(wú)捆扎,無(wú)雙絞;
2)電源接口與濾波板間線(xiàn)纜約為20cm,濾波板與變壓器線(xiàn)纜約為15cm,變壓器與24V電源板約15cm,24V電源板與直流電機(jī)線(xiàn)纜約25cm;
3)升降門(mén)控制器系統(tǒng)采用非金屬機(jī)身,只有直流電機(jī)齒輪箱為金屬的結(jié)構(gòu)地。電源接口PE線(xiàn)先接到結(jié)構(gòu)地(長(zhǎng)度約20cm),然后再接到濾波板上(長(zhǎng)度約10cm);
4)直流電機(jī)線(xiàn)與輸入電源線(xiàn)平行鄰近走線(xiàn),并行距離約15cm;
5)直流電機(jī)電極處進(jìn)行10nf濾波,濾波板采用LC拓?fù)洌琇感量為30mH。
圖2 濾波拓?fù)渑c參數(shù)
以上狀態(tài)下的測(cè)試結(jié)果:
圖3 初掃描測(cè)試結(jié)果
有結(jié)果可知,基本上20MHz以下頻段全都超標(biāo),特別是2.4MHz和12MHz頻點(diǎn)超標(biāo)15db以上。
2.2整改分析
升降門(mén)控制器研發(fā)人員已經(jīng)將共模電感設(shè)計(jì)到30mH,感值較大。對(duì)于此類(lèi)產(chǎn)品一般7-8mH共模電感已經(jīng)完全足夠,明顯是濾波設(shè)計(jì)不合理。同時(shí)部件布局使得輸入電源線(xiàn)纜處于噪聲回流環(huán)路中,會(huì)產(chǎn)生場(chǎng)耦合,削弱濾波器作用,參見(jiàn)圖4示意圖。
圖4 近場(chǎng)耦合示意圖
主要的設(shè)計(jì)缺陷點(diǎn):
1)濾波器布局沒(méi)有放置到電源輸入端口。
2)濾波器輸入線(xiàn)纜太長(zhǎng),且平行于輸出線(xiàn)纜走線(xiàn),且處于噪聲環(huán)流中;
3)濾波器無(wú)機(jī)殼屏蔽,且接地線(xiàn)細(xì)而長(zhǎng),無(wú)法保證接地的可靠性;
4)24V電源板無(wú)接濾波設(shè)計(jì)。
針對(duì)上述分析,整改如下:
1)電感引起的諧振分析:
回路濾波電感30mH,共模濾波電容2*4.7nf,拆除濾波器后的線(xiàn)路共模分布電容3nf-5nf左右,全路徑通過(guò)諧振計(jì)算:
≈2.4MHz。
與測(cè)試諧振點(diǎn)對(duì)應(yīng)上,說(shuō)明2.4MHz左右頻點(diǎn)是因?yàn)殡姼兄颠^(guò)大導(dǎo)致的,更換10mH電感后,結(jié)果如圖5,諧振點(diǎn)發(fā)生偏移,且幅值減小。
圖5 更換10mH電感測(cè)試結(jié)果
共模電感感量設(shè)計(jì)過(guò)大帶來(lái)的影響:
◎使得線(xiàn)圈繞制過(guò)密,分布電容增大使得頻譜特性變差;
◎容易使得磁芯飽和,為保證不飽和,需要使用更大的磁芯尺寸或采用氣隙設(shè)計(jì);
◎有較大的壓降,且存在過(guò)熱的風(fēng)險(xiǎn);
◎過(guò)密的線(xiàn)圈繞制,增加料本的同時(shí),增加繞線(xiàn)工時(shí),使得成本上升;
濾波參數(shù)設(shè)計(jì),不能盲目追求感量越大越好,要有的放矢,否則會(huì)適得其反。
2)近場(chǎng)耦合分析:
有圖4示意圖可知,輸入電源線(xiàn)纜會(huì)遭受場(chǎng)耦合干擾。所以,將電源輸入線(xiàn)纜和濾波板遠(yuǎn)離電機(jī)線(xiàn),處理方法參見(jiàn)圖6 。
圖6 電源接口與濾波板遠(yuǎn)離電機(jī)線(xiàn)
當(dāng)電源接口與濾波板遠(yuǎn)離干擾回流路徑時(shí),15MHz以下頻段效果改善15db以上,參見(jiàn)圖7。
圖7電源接口與濾波板遠(yuǎn)離電機(jī)線(xiàn)測(cè)試結(jié)果
濾波器的布局要靠近端口,且應(yīng)就近可靠接地,同時(shí)要保證輸入輸出線(xiàn)纜分開(kāi)走線(xiàn),不能并行或捆扎在一起走線(xiàn)。
3)24V電源板濾波設(shè)計(jì)分析:
經(jīng)過(guò)1)和2)步整改后,18MHz左右頻點(diǎn)依然超標(biāo),經(jīng)排查此頻點(diǎn)為24V電源板產(chǎn)生。經(jīng)過(guò)對(duì)24V電源板端口濾波分析發(fā)現(xiàn),端口無(wú)濾波,使得18MHz左右的頻點(diǎn)噪聲路徑得不到有效的控制而流經(jīng)LISN(路徑①和②),使得結(jié)果較差,示意圖參見(jiàn)圖8。
圖8 18MHz頻點(diǎn)噪聲回路示意圖
整改方法:
在24V電源板上輸入和輸出端口增加兩處4.7nf的共模濾波,在路徑①和②的基礎(chǔ)上,增加了③和④路徑,使得路徑①和②中的噪聲電流減弱,改善測(cè)試結(jié)果,噪聲路徑分析參見(jiàn)圖9所示,測(cè)試結(jié)果參見(jiàn)圖10。
圖9 加濾波后的噪聲路徑分析示意圖
圖10 24V電源板端口加濾波后結(jié)果
2.3落地設(shè)計(jì)分析
因結(jié)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)模,各部件布置和走線(xiàn)方式無(wú)法變更,且24v電源板內(nèi)部電源為外購(gòu)模塊,無(wú)法從源頭進(jìn)行抑制,只能從路徑下手。在24V電源板輸入輸出端口加濾波的措施外,輸入電源接口到濾波器間線(xiàn)纜采用屏蔽線(xiàn),同時(shí)濾波器采用屏蔽罩屏蔽,注意屏蔽線(xiàn)和屏蔽罩的可靠搭接。
落地設(shè)計(jì)濾波參數(shù)參見(jiàn)表1:
表1 落地設(shè)計(jì)濾波參數(shù)
屏蔽處理參見(jiàn)圖11所示:
(a)線(xiàn)纜及濾波屏蔽示意
(b)整改時(shí)銅箔屏蔽處理示意
圖11 屏蔽處理
設(shè)計(jì)落地后測(cè)試結(jié)果(采用屏蔽線(xiàn)和屏蔽罩代替銅箔等臨時(shí)處理手段):
圖12 設(shè)計(jì)落地測(cè)試結(jié)果
3.思考與啟示
1)共模電感的感量不能盲目增加,要有的放矢,否則會(huì)適得其反產(chǎn)生不必要的諧振;
2)部件布局與走線(xiàn)設(shè)計(jì)中,要避免輸入與輸出線(xiàn)的并行走線(xiàn)及噪聲環(huán)路的場(chǎng)耦合;
3)分析噪聲路徑,人為進(jìn)行濾波路徑控制,減小流入LISN的噪聲信號(hào);
4)非屏蔽電源線(xiàn)纜,應(yīng)進(jìn)行雙絞處理,減小環(huán)路面積;
5)場(chǎng)耦合可采用屏蔽進(jìn)行抑制,注意搭接的可靠性;
6)濾波接地線(xiàn)纜盡量短,且線(xiàn)徑不小于功率線(xiàn)線(xiàn)徑。
7)系統(tǒng)化分析噪聲源與路徑,不能把端口濾波器作為唯一的整改手段,而拼命的加大濾波;
8)工程師要具備EMC設(shè)計(jì)理念,參與到前期設(shè)計(jì)中,特別是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,避免后期“擦屁股”。
責(zé)任編輯:pj
-
控制器
+關(guān)注
關(guān)注
114文章
17090瀏覽量
184114 -
濾波器
+關(guān)注
關(guān)注
162文章
8133瀏覽量
181953 -
電源接口
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
66瀏覽量
18660
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
評(píng)論