概述
人造毛皮后整理聯(lián)合燙剪機中剪毛刀架的定位調(diào)節(jié),原是人工用按鈕控制異步電動機正、反轉(zhuǎn),通過機械減速器(齒輪裝置)后帶動剪毛刀架蝸桿,使剪毛刀架做上、下運動至要求的位置。操作煩瑣,需反復測量、調(diào)整,很難恰好到位,誤差大。為此,我們用AT89C51單片機構(gòu)成剪毛高度控制器,對剪毛刀架高度進行自動控制。
使用該控制器,只需由觸摸開關設定工藝要求的剪毛高度(毫米數(shù)),控制器則發(fā)出相應的控制信號使剪毛刀架達到希望的高度,并可由工藝人員設置相對的機械零位。對運行狀態(tài)和參數(shù)設置進行數(shù)碼顯示,相應地還有剪毛刀架高度減少及增大指示,控制趨勢一目了然。
一.硬件設計
根據(jù)用戶要求,為不增加成本,驅(qū)動電動機仍保持原異步電動機,原機械減速器及剪毛刀架蝸桿等均不改變。這也便于老產(chǎn)品改造。
系統(tǒng)硬件框圖如圖1所示。
采用ATMEL公司的AT89C51作為控制器,其性價比高。片內(nèi)含4KB閃速可編程/擦除只讀存儲器,128字節(jié)RAM,32個I/O線,2個16位定時器/計數(shù)器,5個兩級中斷源結(jié)構(gòu),滿足系統(tǒng)要求。
(2)掉電保護
如脈沖狀態(tài)數(shù)累計值、當前的狀態(tài)等輸入?yún)?shù)是需要掉電保護的,本系統(tǒng)中采用Xicor公司生產(chǎn)的X24C45。它是串行256位NVRAM,按16×16組織,包括一個256位的SRAM和一個256位的EEPROM,并且RAM和EEPROM陣列位對位重疊,上電時數(shù)據(jù)可自動從EEPROM調(diào)到SRAM中。X24C45還具有自動存儲特性,即系統(tǒng)正常工作時,數(shù)據(jù)放在SRAM中,掉電時數(shù)據(jù)自動保存到EEPROM中。本系統(tǒng)中X24C45、X5045與AT89C51的接口如圖2所示。
(3)參數(shù)設定及看門狗電路
刀架相對于機械零位的高度、產(chǎn)品類型等參數(shù)可由用戶設定,采用串行EEPROM X5045存放用戶參數(shù)。它是美國Xicor公司的產(chǎn)品,將三種功能:看門狗定時器、EEPROM和電壓監(jiān)控組合在單個芯片之內(nèi)。X5045是高電平復位信號輸出,正好滿足本系統(tǒng)中CPU(AT89C51)復位信號的要求;管腳數(shù)僅與一片MAX706或X24C04管腳數(shù)相同,簡化了電路設計,降低了控制器成本。其與AT89C51接口如圖2所示。
(4)觸摸開關
三位觸摸開關為狀態(tài)、增加、減小開關。組合用于選擇產(chǎn)品類型(對于不同的蝸桿,如有的產(chǎn)品類型為:蝸桿轉(zhuǎn)過20轉(zhuǎn),剪毛刀架升或降1mm;有的產(chǎn)品類型為:蝸桿轉(zhuǎn)過40轉(zhuǎn),剪毛刀架升或降1mm;等等);用于設置要求的刀架高度,其范圍為0~99mm;用于將當前的刀架高度確定為工作刀架高度的機械零位;用于啟動工作。
(5)數(shù)碼顯示
數(shù)碼顯示在控制器運行狀態(tài)時,動態(tài)顯示實際的剪毛刀架高度;在控制器參數(shù)設置狀態(tài)時,顯示用戶設置的刀架高度給定值、產(chǎn)品類型等參數(shù),以便用戶設置、修改參數(shù)。
通過測量刀架蝸桿轉(zhuǎn)過的角度來間接測量剪毛刀架高度(如一種典型產(chǎn)品類型為:蝸桿轉(zhuǎn)過20轉(zhuǎn),剪毛刀架升或降1mm)。在刀架蝸桿上安裝一半圓凸輪,同時相對垂直地安裝一對霍耳傳感器a、b。當凸輪金屬部分接近霍耳傳感器時,傳感器輸出為“1”;當凸輪金屬部分遠離傳感器時,其輸出為“0”。由于a、b正交,所以不僅可測量蝸桿轉(zhuǎn)過的轉(zhuǎn)數(shù),還可以判斷電動機目前是正轉(zhuǎn)還是反轉(zhuǎn)。刀架蝸桿逆時針轉(zhuǎn)一圈,凸輪與a、b霍耳傳感器相對位置、ab輸出邏輯表、波形如圖3所示;順時針時情況如圖4所示。a、b霍耳傳感器輸出通過光電耦合器送至單片機。
二.軟件設計
由前圖3、圖4可見逆時針時,a、b邏輯表順序為3,2,0,1,。..,順時針時順序為3,1,0,2,。..。因此在存儲器中,設置一表格。將本次讀入的a、b狀態(tài)及上次讀入的a、b狀態(tài)與表格相比較,即可判斷出當前電動機的轉(zhuǎn)向;從波形圖還可以看出,a、b狀態(tài)改變一次對應蝸桿轉(zhuǎn)過90°(即1/4周),由此及產(chǎn)品類型號即可換算出脈沖狀態(tài)數(shù)與剪毛刀架實際高度之間的比例系數(shù)。
因為驅(qū)動電機為異步電動機,所以在控制中設置了一誤差帶,避免系統(tǒng)產(chǎn)生振蕩。實際調(diào)試,當實際狀態(tài)數(shù)與給定狀態(tài)數(shù)之差為4時最佳。運行證明,完全滿足用戶要求。刀架高度上、下變動40次,積累誤差小于0.5mm。
系統(tǒng)主要運行程序框圖如圖5所示。
三.結(jié)語
該控制器結(jié)構(gòu)簡單,成本低,抗干擾能力強,可靠性高,尤其可方便地用于老產(chǎn)品改造,有一定的推廣價值。
責任編輯:gt
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